遼陽石化上線聚丙烯高性能項目
發布時間:2019-05-24 16:29來源:原創
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摘要:持之以恒地推動加工原油改進就是這個企業控制原油費用、保證四月份賬面盈利位居煉化板塊榜首的主導要素。
持之以恒地推動加工原油改進就是這個企業控制原油費用、保證四月份賬面盈利位居煉化板塊榜首的主導要素。
常減壓裝備按照加工原油性質,改進原油調和,穩定原油硫含量、減渣金屬含量、UOPK值、每個餾分收率參數,在保證生產平穩運轉的時候,深拔輕蠟油,以提升蠟油添加氫裂化裝備負荷,增產有效產品組分。
催化裂化裝備深入研究歷年材料產品性質、最重要操作條件、產品分布等基礎數據,精心調配整頓操作,會催化材料密度、殘炭、油漿和加工直餾渣油比率、最優丙烯助劑加注數量等目標向設計目標靠近,剖析主風量和催化煙機功率關系,明確最優主人風量;改進減三當中返塔溫度,提升輕蠟油、重蠟油收率,通過適度深拔,減壓渣油收率減少一個百分點;對準催化富氣量連續上升走向帶來的安全風險,將冷卻成效極差的第26組空冷切出水洗,降低空冷壓降,嚴防生產波動;控制煙機入口開度,提升煙機功率,保證再生壓力可控。
通過上述優化方法,當前催化裂化裝備材料密度、殘碳、原油API度等目標慢慢向設計目標靠近,裝備處置數量快速提高到423噸/小時,完成滿負荷生產。
渣油添加氫裝備對于一系列催化劑活性不穩固安定、提升減渣比較困難的挑戰,迅速投使用反沖洗過濾器,添加反洗次數,減少堵塞頻率;探索高苛刻度平穩改進運轉條件,調節床層溫差,適度提升渣油和柴油收率,降低脫硫渣油,將柴油抽出數量由7噸/小時慢慢提升到29噸/小時,確保市場供應,一起按設計請求提升摻雜比、材料殘炭與重金屬含量,有力地改進了材料性質,替提高裝備負荷、減少渣油庫存、改進產品結構創造了有利條件。當前渣油添加氫裝備已經會加工負荷提高到482噸/小時,完成滿負荷生產。
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