巴陵石化苯乙烯廠修復生產“兩個正確”
發布時間:2020-04-27 14:04來源:原創
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摘要:4月20日,經過部分維修,巴陵石化煉油廠的當地苯乙烯工廠成功啟動,并于當天生產出合格的苯乙烯,為下游橡膠廠的生產設備提供了原材料。在緊急搶修期間,該部加強了組織,確保了原材料供應,并確?!皟蓱鹫_”。
4月20日,經過部分維修,巴陵石化煉油廠的當地苯乙烯工廠成功啟動,并于當天生產出合格的苯乙烯,為下游橡膠廠的生產設備提供了原材料。在緊急搶修期間,該部加強了組織,確保了原材料供應,并確?!皟蓱鹫_”。一季度,苯乙烯廠堅持防疫防控,穩定運行。兩種苯乙烯均保持約300噸的日產量,共生產24,500噸優質苯乙烯。由于加熱爐負壓不足,阻礙了苯乙烯裝置的負荷增加,最大值只能達到75%。 4月13日,該設備被關閉以進行緊急維修。
他們進行了檢查,發現加熱爐的爐襯部分脫落,爐渣掉入了煙氣通道,導致煙氣流量差和負壓不足。雖然加熱爐的檢修被認為是本次緊急維修的重點,但臨時增加了空氣冷卻器的檢修和清潔以及加熱爐的清潔。在緊急維修期間,煉油部門加強了調度,并動員了苯乙烯工廠的5名團隊成員參與協調和運行監控。日夜安全,有序地進行各種操作,在整個過程中實行綠色維護的概念。當工廠關閉時,他們優化了工藝,并最大程度地使用了恒定沸騰系統,以減少超過50噸的蒸汽;通過負壓汽提減少了約200噸含有機物污水的生產;回收了超過30噸的空氣冷卻器和加熱爐清潔用水實現零排放。為了確保工廠停產后橡膠部門生產所需的苯乙烯原料穩定供應,從4月初開始,煉油部門與公司積極合作購買苯乙烯原料,獨立設計了臨時卸貨過程,并將進口到工廠的原料安全地排放到苯乙烯中。安裝儲水箱后,將其轉移到橡膠部門。到4月16日,該部已經安全地處理了在國外提取的總共2700噸苯乙烯,有效地保證了下游裝置可以“吃喝”。
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